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靜態混合器在氯化流程中的應用簡析

一、氯化段工藝簡介和原流程存在的問題
蒸煮篩選后未漂草漿→調噴射器漿池→調漿泵→氯氣→靜態混合器→氯化塔→真空洗漿機→堿處理漂白流程。
氯化工藝條件:
進氯化塔漿料濃度:噴射器 2.8~3.0%
耗氯量: 4.5~5.0%(對絕干纖維)
氯化時間: 1小時
質量指標:氯化后漿料硬度; 5~7(高錳酸鉀值)。
紙漿的氯化反應是氯氣通過漿料中,使纖維原料的木質素成份與氯化合,生成氯化物,促使木質素有選擇性的溶解出來,起到純化紙漿的作用。我們曾設計使用帶傳動的“漿氯混合器”,但常因轉軸處漏氣而停止使用。由于缺少合適的混合裝置,以致氯化反應不完全表現為:1.通氯量達不到工藝要求,耗氯量只能在4%以下,若增大通氣量,因反應不完全而產生溢氯,降低通氯量,則影響產品質量。2.操作部穩定,氯化后漿料硬度大于7°的達20%以上。
二、應用靜態混合器后的效果
1.理氯量達到工藝要求,保證了漂白漿質量。由于氯氣在漿料中充分分散,反應吸收完全,生產正常,無溢氯現象,改善了生產環境,受到操作工人歡迎。
2.漿料上等品率——以高錳酸鉀值小于7°計,由原來的80%提高到90~95%。
3.手動潤滑泵靜態混合器3安裝簡便,見效快,可在原有管線上設計安裝相應的靜態混合器即可投入使用,三年多來,從未發生漿料堵塞或溢氯現象。

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